早先三辊穿孔机主要靠有经验的操作工通过手动调整,从而准确度难以完全保证,基于测控自动化和保证调整准度与毛管精度考虑,做了以下改进:
1) 加悬臂三辊定心,尽量靠近穿孔机,增加顶头顶杆的刚性,有效防止偏心。
2) 激光校准装置对穿孔机进行标定( 配带工装) ,保证机组的同心度,高水平的工艺控制可确保毛管的几何形状与精确的同心度,满足毛管壁厚精度要求。
3) 关于标定,在机架端面定3 个点,固定工装支架,激光发射器固定在支架上,调整工装找正,量筒和测量元件一起被夹紧在三辊定心的中心,对准并标定,同理将后续三辊定心、顶杆小车的位置依次标定。
4) 对原轧辊轴结构修改细化,防止应力集中。
5) 穿孔机主传动电机采用直流电机,若空间允许,考虑两台小点的电机串联,降低投资,考虑合适的减速比,满足穿轧高合金钢种的要求。
6) 压下装置由弹簧平衡改为液压平衡,使压下螺丝螺母的螺纹间隙得到更有效的消除,孔型控制精度更高。
7) 压下辊位由编码器检测,从而实现精确定位,可以从操作台数显系统上和PC 界面中看到显示的数值,便于随时监控。
8) 所有调整机构都设有可靠的防尘、消隙装置,保持清洁,消除间隙,充分保证精度。如大铜套加密防尘,提高其使用寿命,也有利于换辊,尤其对于两下辊。
9) 电动送进角( 轧辊摆角) 的调节同样由编码器检测实现精确定位,可以从操作台数显系统上和PC 界面中看到显示的数值,便于随时调控。
10) 考虑改进送进角转盘的锁紧,在转盘上刻纹,并在压块上刻纹,刻纹宽度适当考虑蜗杆的导程等,保证两锁紧装置的相位,液压锁紧。
11) 送进角调节的锁紧机构改进,采用球铰方式或者其它方式解决振松的问题; 若轧辊架两侧带小球铰,则必须采用液压缸消隙; 若轧辊架两半大球铰置于滑块( 可在转盘窗口里滑动) 内,则可考虑顶丝消隙后紧固 。