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1、存在的问题
2#闪速炉于2007年8月投入试生产,试生产期间,锅炉对流部、鹅颈烟道、沉降室、电收尘器入口方管均出现过烟灰严重堵塞事故,导致闪速炉频繁停炉,2007年闪速炉作业率仅为82.26%。造成这种情况的主要原因是排烟系统中的烟尘粘性大、易堆积、不易清理,且烟尘在排烟系统后移。为此,2008年2#闪速炉新增了一套硫酸盐化风系统,即沉淀池顶部靠近上升烟道一侧配置了5根二次燃烧氧枪,鼓入纯氧;在废热锅炉辐射部入口东、西两侧配置了3只硫酸盐化风喷嘴,鼓入常氧压缩空气。
该硫酸盐化风系统投入使用后,排烟系统烟尘粘结基本上得到了控制,但在使用过程中也出现了一些问题,主要表现在以下几个方面:
1)因硫酸盐化风采用沉淀池送风机供给的常温空气,导致在硫酸盐化喷嘴周围的锅炉水冷管出现低温腐蚀的现象,锅炉频繁出现漏水事故。
2)硫酸盐化喷嘴布置在锅炉辐射部入口东、西两侧,其中东面一支,西面两支。在生产过程中发现:因硫酸盐化风管伸入锅炉靠近上升烟道开口部一侧,在盐化风管周围容易产生烟灰粘结,一旦烟尘大块落下,会危及到锅炉炉管的安全。 2009年6月,闪速炉废热锅炉幅射部(挡渣屏下方)严重堆积烟灰,引起闪速炉停炉、清灰达82h。同年7月,上升烟道开口部“老鹰嘴”烟灰大块掉下,砸裂锅炉幅射部受热面,砸坏幅射部刮板机,闪速炉紧急停炉,影响生产达163h。
针对这两起事故,经过讨论,认为上升烟道开口部粘结烟灰,通烟截面变小是引起这两起闪速炉停炉事故的关键。
3)由于堵塞,取样分析困难,生产得不到实时在线数据,凭借经验及不定期现场人工抽样分析的数据来指鼓风量及燃料供给,锅炉自动化控制程度低。
2、采取的措施
根据以上事故产生的原因,结合硫酸盐化技术研究成果,采取了相应的措施:
1)2010年,利用年修之际,将3支硫酸盐化风喷嘴由原来的侧面移至锅炉入口正上方的前墙上,呈水平排列,向下倾斜,以加强硫酸盐化风与排烟烟气紊流混合,提高烟尘硫酸盐化效果,同时可抑制上升烟道开口部的烟尘粘结,避免烟灰大块掉下砸裂锅炉炉管事故的发生。
2)新增1台蒸汽加热器,把硫酸盐化风加热至200℃以上,避免硫酸盐化风对锅炉炉管产生低温腐蚀。
3)在闪速炉锅炉出口新增1台QT-1-4QO1-HHH氧气分析仪,用于在线检测锅炉出口烟气中的氧气浓度,为精确控制烟气中SO2、O2浓度含量提供了实时有效的检测数据。锅炉出口氧气浓度一般控制在硫酸盐化喷嘴1.0%~2.0%之间。锅炉出口氧气浓度与烟尘硫酸盐化程度相关联,此参数可作为硫酸盐化风量的调整依据,同时锅炉出口氧气浓度的变化也可反映出锅炉漏风情况。
4)排烟系统采用硫酸盐化技术,明显改变了烟尘的性质,从外观上看,积灰由深褐色变成了微红的深黄色。烟尘硫酸盐化程度可以通过分析锅炉烟尘成分来判断。通常锅炉烟灰含硫量控制在5%~7%左右。
5)硫酸工序废酸原液的酸度与烟尘硫酸盐化程度有一定的关联:酸度高,烟尘硫酸盐化效果好,但对排烟系统设备会产生腐蚀,且增加废水处理成本;酸度太低,表明烟尘硫酸盐化效果差。采用硫酸盐化技术要二者兼顾,正常情况了废酸原液中的酸度控制在100~150g/L。
6)加强废热锅炉各处温度的监控和弹簧锤振打的管理,特别是对流部出口烟气温度的监控。要及时根据锅炉内的粘结情况和温度分布情况,调整振打频率与振幅。
7)精心调整好闪速炉控制参数,加强闪速炉炉况与沉淀池排铜排渣的管理。
8)规范化闪速炉的炉内点检制度,及时发现、及时清理上升烟道开口部和废热锅炉内部的烟尘粘结。 2100433B
1、控制烟气中SO3发生率的研究
要实现精确控制烟尘硫酸盐化,就必须控制好SO3发生率。本研究结合SO3的生成机理,分析排烟系统中的烟气成分和烟尘性质,找出SO3发生率可控性操作条件。
1)烟气温度的影响。
烟气中SO2要转化成SO3,则必须满足的条件:△G≤0,即-22 600 21.36T≤0,得出T≤785℃。从热力学角度而言,温度越低,越有利于SO3的生成。但从动力学的角度分析,温度越高,分子的有效碰撞次数增多,有利于加快反应的进度;
据有关资料报道:在有催化剂存在的条件下,SO3生成的最佳温度在400~500℃之间。把锅炉辐射部出口温度控制在480~530℃及530℃以上两个温度范围之内,用于调查锅炉辐射部出口烟气温度的变化对SO3发生率的影响。
从以上测试结果来看:提高锅炉辐射部出口温度,有利于降低烟气中SO3发生率。
2)烟气与烟灰成分分析。
测定闪速炉排烟系统的SO2、SO3等烟气成分。
分析可知:SO3的生成区域主要集中在锅炉对流部,至电收尘器区域,SO3%大幅下降,且烟灰中的元素S主要以SO42-的状态存在。这一结论和前面所提到的SO3生成的最佳温度在400~500℃之间是相吻合的。
2、仿真研究
研究方法:通过余热锅炉入口区域的计算机仿真结果,获得其流场、温度场等信息,为硫酸盐化风的给入量、位置和速度等参数的确定提供可靠依据。喷入和关闭硫酸盐化风时,中心截面温度分布云图见图1所示。
对比喷入和关闭硫酸盐化风时的中心截面温度分布云图,可以看出:硫酸盐化风横向冲击进入辐射室的高温烟气,可打散高温烟气团,并使高温烟气向接近两边侧墙水冷壁方向流动,使换热更加充分;而且横向冲击的盐化风改变了高温烟气的速度大小和方向,有效保护了顶棚水冷壁以及防止积灰。但是也可以看出:最下方的盐化风喷嘴,喷入的盐化风未能直接冲击高温烟气团,盐化风打散高温烟气的作用未能充分发挥出来。因此,需要对硫酸盐化风喷嘴的位置进行优化调整,使3个硫酸盐化风喷枪所喷入的盐化风能全部发挥作用,直接冲击高温烟气。
烟尘硫酸盐化的主要方程式:
Cu2O 3/2O2 SO2=2CuSO4;
2PbO O2 SO2=2PbSO4;
2ZnO O2 SO2=2ZnSO4。
这些反应均为放热反应。
因为闪速熔炼氧气的设计利用率达到了99%以上,为了使闪速熔炼的硫酸盐化反应充分进行,要求鼓入硫酸盐化风。鼓入硫酸盐化风主要有两个方面的作用:
1)在沉淀池项部通过二次氧枪喷入氧气,燃烧烟灰,可降低闪速熔炼烟灰发生率,同时产生的热量有助于保持上升烟道与废热锅炉连接部的开度,并熔化上升烟道侧墙/喉口部的烟灰粘结;
2)氧化铜的比热容只有49 kcal/mol,而硫酸铜的比热容为101 kcal/mol,在同样烟气条件下,氧化铜为熔融状,易在锅炉管束上粘结,而硫酸铜为松散状,不易在锅炉管束上粘结。这样提高烟气中SO3浓度,使烟尘硫酸盐化,结构疏松,易于清理。但硫酸盐化风量鼓入太大,会提高烟气中氧气分压力,烟气露点上升,硫酸工序废酸原液中的酸度升高,会产生不利影响:
1)闪速熔炼烟气中含有不定量的SO3是硫酸车间废酸的直接来源,废酸原液采用硫化工艺回收其中的砷和铜,处理后排出液送废酸废水处理,由于排出液酸度浓度高,增加了废酸废水处理的运行成本;
2)烟气露点上升,排烟系统的设备易产生低温腐蚀。
由此可以看出,闪速熔炼采用硫酸盐化技术是一把双刃剑,研究工作就是要两者兼顾,找到平衡点,实现闪速炉排烟烟气硫酸盐化的最佳化,以稳定闪速炉的正常生产。
价格不等,参考: 1.青铜峡牌高抗盐硅酸盐水泥P·HSR42.5 29元 2.赛马牌高抗盐硅酸盐水泥P·HSR42.5 &n...
一、耐酸水泥是采用高级耐酸材料和硬化剂按适当配比共同粉磨或分别粉磨再混合均匀而制成的一种粉状物料。应用:1.可应用于化工、石油、冶金、机械、造纸、纺织、制糖等工业中的耐酸设备建筑工程中,在受酸腐蚀的设...
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闪速熔炼在高装入量生产时,烟气量和烟气显热大,烟尘温度高,烟灰容易沉降在上升烟道开口部,形成结瘤。若锅炉除尘设备除尘效果差、传热效率低或者传热面积不够,烟灰会大量粘结在锅炉管壁和蒸发管上。一旦锅炉除尘效果差,或出口烟气温度不能降低到允许值以下,烟灰还会产生后移现象,排烟烟道和电收尘器也会发生烟尘粘结事故。
闪速熔炼排烟系统产生烟尘粘结的主要原因有以下几个方面:
1)原料成分复杂、杂质元素含量高,且品位波动大。在高装入量、高品位及高富氧浓度的熔炼条件下,精矿中的挥发性杂质元素随烟气进入排烟系统,冷凝后成为烟尘,这些杂质元素的氧化性烟灰粘附性强,不易清除,容易导致排烟系统产生烟尘粘结事故。
2)高速喷入反应塔的铜精矿和熔剂绝大部分发生分解和氧化反应后,沉降到沉淀池中,少量极细小的精矿粒子夹带在烟气里进一步氧化,经过上升烟道时沉降,产生粘结。粘结物从东西两侧往上升烟道开口部中心发展,逐渐缩小上升烟道开口部。
3)若生产中操作参数控制不当(例如:烟气含氧量、温度等),或因上升烟道开口部结瘤,而大幅度地增加烧嘴燃料量,会导致辐射部出口温度上升,大量烟尘在辐射部空腔得不到沉降而后移至对流部,易造成对流部积灰严重。
硫酸盐浆厂节能技术改造实践
介绍了我国造纸行业主要的耗能设备、国家支持的节能项目及硫酸盐浆厂碱回收溶解槽尾气余热利用原理、方案、案例及效果。
抗硫酸盐混凝土技术的应用
抗硫酸盐及防腐蚀 混凝土的研发与应用 赵志刚 天津市中凝佳业混凝土有限公司 2006年 7月 1. 引言 混凝土的两大基本性能是强度和耐久性, 以往的研究和设计都偏重于混 凝土的强度,而往往忽视了混凝土的耐久性。以往由于对基础设施的耐久性 认识不足或不够重视,使世界各国建筑物寿命大大缩短。在中国, 1965年至 1968年调查的华南、华东 27 座海港钢筋混凝土中,因钢筋锈蚀破坏而不耐 久的占 74%,在 1981年调查的华南 18座仅用 7至 25年海港钢筋混凝土中, 基本完好的只有采取防护挫损的 2座,仅占 11%。 腐蚀对钢筋混凝土的破坏非常严重, 随着我国社会经济的发展, 城市建 设技术的进步,大跨度结构和高层建筑已广泛应用,而在恶劣环境下的构筑 物:海底隧道、海上采油平台与堤坝等被腐蚀得事例举不胜举。天津地处渤 海之滨,地下水富含硫酸盐根和镁、氯离子等物质——对混凝土产生腐蚀的
烟尘是指在燃料的燃烧、高温熔融和化学反应等过程中形成的漂浮于空中的颗粒物。典型的烟尘是烟筒里冒出的黑色烟雾,即燃烧不完全的小小黑色碳粒。烟尘的粒径很小,一般小于1mg 。
大连盐化集团五岛化工有限公司始建于1965年,座落于大连瓦房店谢屯镇,占地25万平方米;隶属于大连盐化集团(原大连复州湾盐场),1997年12月20日,五岛化工有限公司转制为独立核算的二级法人单位,至此公司步入了“自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展“的资产承包经营轨道,开始了摆脱亏损、起死回生的历程。
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大连盐化集团有限公司党委书记、董事长:王德宽。
大连盐化集团有限公司总经理:厉焕策。
大连盐化集团有限公司党委副书记:刘长锁。
大连盐化集团有限公司副总经理:温玉科。
大连盐化集团有限公司副总经理:王玉平。
大连盐化集团有限公司副总经理:王明德。
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